那天 CPK 報告出來,全場沉默了三秒
還記得好幾年前,我們有個新產品導入,大家都卯足了勁。結果第一批晶圓跑出來,良率不差,但CPK報告一出,某個關鍵參數直接掉到 1.08,DPMO 6210。整個會議室瞬間安靜,靜到你聽到電燈嗡嗡聲那種。老闆眉頭一皺,問了一句:「這數據是真的嗎?還是我們的量測系統在搞鬼?」坦白講,這問題問得好,因為製程能力差,有時候真的不是製程本身爛,而是你根本沒搞清楚,到底哪部分是真變異,哪部分是量測系統帶來的雜訊。
問題出在哪?
說穿了就是,我們看到的任何一個量測數據,它其實包含了兩部分:一部分是「製程本身的真實變異」,也就是你的機台、材料、參數設定等等造成的差異;另一部分則是「量測系統的變異」,這可能來自於你的量測機台不穩定、操作員手法不同、或是量測方法本身就有誤差。
如果你沒有把量測系統的變異從總變異中分離出來,那麼當你看到 CPK 很低的時候,你很可能會把所有的問題都歸咎於製程,然後傻傻地去調參數、改機台,結果忙了半天,CPK 還是原地踏步。換句話說,你花力氣去解決一個「不存在的製程問題」,因為問題的根源根本就是你的量測工具。
實際上怎麼做?
最常見的方法就是做 Gauge R&R (Repeatability & Reproducibility)。簡單來說,就是找幾片代表性的晶圓,讓不同的操作員用同一個量測機台重複量測幾次。然後透過統計分析,把總變異拆解成「設備造成的變異(Repeatability)」跟「操作員造成的變異(Reproducibility)」。
舉個例子,如果你的 Gauge R&R 結果顯示,量測系統的變異佔了總變異的 30% 以上,那恭喜你,你的製程能力看起來很差,很可能只是因為你的量測系統不夠穩定。這時候,你與其去動製程參數,不如先想辦法改善量測機台的穩定性、訓練操作員、或修改量測 SOP。當你把量測系統的雜訊濾掉,你會驚訝地發現,你製程真實的 CPK 可能比你想像中好很多。
最常見的坑
我見過最常見的坑,就是大家做完 Gauge R&R,看到數值不漂亮,就直接「校正」量測機台,然後再做一次,直到數值滿意為止。這是自欺欺人啊!說實話,校正只是讓你的量測機台「準確」,但它不一定能解決「重複性」跟「再現性」的問題。我甚至看過有單位為了讓 Gauge R&R 數字好看,故意只挑「量測結果很穩定」的晶圓來做,這根本就失去 Gauge R&R 的意義了,因為它沒辦法反映真實世界的變異。你必須用最接近實際生產狀況的樣本和操作方式來做評估,才能得到有意義的結果。
今天能做的一件事
回去檢視一下,你多久沒幫關鍵參數的量測系統做 Gauge R&R 了?